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高水平管理建設班組 自動化升級助力生產
發(fā)布時間:
2023-06-10 19:16
來源:
——記萬向系統(tǒng)柳州廠標桿線SX5G制動器線
SX5G制動器線建立于2022年3月28日,主要生產SX5G后制動器、M4HEV制動器、M6后制動器、M6前軸帶卡鉗總成等。作為萬向系統(tǒng)柳州廠制動器產量最大的產線,由于工位布局合理,改造基礎良好等特點,在四條制動線中最先被選擇樹立標桿線,全面升級改造。
產線一共涉及7道工藝流程,為提升工作效率,自去年4月開始,公司著手對工序進行分析,經歷一年的時間不斷摸索,現(xiàn)已將其中4道工序變成自動化作業(yè),極大提升了產線工作效率,減輕了員工的作業(yè)負擔。
制動盤跳動是產線的第一道工序,由于該環(huán)節(jié)涉及產品的關鍵特性,必須百分百檢測,因此,最先實現(xiàn)自動化作業(yè)。系統(tǒng)通過激光自動檢測跳動,當出現(xiàn)異常時,面板會進行聲光報警提示。安裝制動鉗總成原先與安裝輪轂單元屬于同一道工序,都由人工來進行擰緊,一人要擰5顆螺栓,耗時較長,屬于瓶頸工序,為提高效率,產線安裝了自動擰緊軸對卡鉗螺栓進行自動擰緊。在改善前,工人通過扳手響聲等判斷扭力,在自動化升級后,可直接收集作業(yè)過程中的扭力等數(shù)據,可以精準追溯到每個零件的扭力值,以便快速排查分析問題。為了縮短額外的作業(yè)時間,該產線的制動器永久標識由激光在線上進行自動打標,省去多余環(huán)節(jié)。由于產線設備完善、先進,車間安排其進行多產品共線生產,新增的M4HEV產品需要做氣密性檢測,在生產時需要把產品放置到旁邊的臺面去做專門檢測,比較浪費時間和人力。近日,產線增加了線上測氣密性檢測設備,目前正在調試中,預計五月底正式投入應用,屆時SX5G制動器線將實現(xiàn)自動化一個流生產。此外,產線還采取了快速換裝模式切換生產,減少自動跳動檢測設備的調試時間,充分利用生產時間,應對不同型號的產品需求。
作為公司自動化最先進的產線,班組成員一共四人,平均年齡30歲左右,這支年輕的隊伍對自動化操作得心應手,產線每小時產出量位居公司第一。精兵強將背后是精細化的管理方法。班組采用5S管理辦法,下線產品采用專用料架進行流轉;產線布置整齊規(guī)范,工具和記錄文件專門設置區(qū)域放置,方便操作與查詢。
為了提升員工的技能水平,班組采用作業(yè)觀察等方式判斷工人技能熟練度及UPH,班組每月定期會對員工進行培訓。公司十分重視質量示范線的管理和提升,技術質量部的韋志銘專門負責產線的數(shù)據統(tǒng)計、問題改善和監(jiān)督。為了切實了解班組情況,班組長王秋得曾邀請他參加班前會,韋志銘結合生產需求和班前會標準流程,為產線制定了班前會指導書。梳理后的班前會流程包括班組點名,檢查勞保著裝;回顧班組安全生產情況;回顧產線指標,如一次下線合格率、QCQS整改完成率、生產效率、顧客報怨等;近期分層審核問題及整改結果;當天產線可能產生的變化點;合理化建議收集;當天人員培訓和作業(yè)觀察的工位;傳遞公司針對班組的通知信息等。班前會發(fā)揮出傳遞信息、解決問題的作用,更好地鏈接公司管理層和一線員工。
為了提升文化作風建設,班組制作了標桿線專用風車看板,統(tǒng)一存放相關管理文件,并將標桿線目標及達成情況按月進行理新。班組還在線上看板及班組園地(休息區(qū))對質量理念進行了展示,以增強員工的質量意識。
標桿線成立一年多以來,從班組精神風貌到產線生產水平都有了顯著提升,韋志銘表示:“目前,產線的一次下線合格率從之前的99.96%提升到了99.98%左右,客戶投訴降為零。在對員工進行系統(tǒng)培訓后,大家的工作方法變得更加嚴謹規(guī)整,在同事們的共同努力下,產線已經成為公司的優(yōu)秀示范線,后續(xù)我們將會將它的運營生產經驗推廣到其他產線,用自動化機械解放雙手,提升效益,為公司生產助力。”
2025-05-06
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